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軸承知識(shí)

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CZH-4B操縱盒軸斷裂故障

2021-08-10

華陽電工

故障描述:

2018年12月14日,黎陽公司反饋在對(duì)CZH-4B操縱盒(件號(hào)1802003)螺母進(jìn)行安裝搖臂時(shí),配合擰緊產(chǎn)品的6E8.200.003軸的螺桿部位發(fā)生斷裂。黎陽公司工程技術(shù)部對(duì)斷口進(jìn)行了分析,判定斷裂性質(zhì)為沿晶脆斷。故障形貌見圖1,正常形貌見圖2。

圖1  故障形貌

圖2 正常形貌

造成沿晶脆斷的主要原因?yàn)闊崽幚磉^程,該6E8.200.003軸批次為機(jī)-15-3批,2016年11月14日進(jìn)行淬火和回火處理,查零件熱處理過程參數(shù)記錄表與表盤記錄,存在3方面問題:

1、淬火過程:淬火溫度為1000℃(規(guī)1000±10℃),保持時(shí)間10min(規(guī)定8~12min),油冷;回火溫度500℃(規(guī)定500±20℃),保持時(shí)間1.5h,空冷,參數(shù)記錄符合規(guī)定。但在查熱處理淬火表盤記錄時(shí),表盤畫線為1000℃,應(yīng)有7段保溫8-12min畫線,實(shí)際是有4段保溫時(shí)間為10min的畫線,1段約為25min的畫線和2兩段約2-3min的畫線,該淬火表盤畫線記錄情況不滿足工藝規(guī)范要求,與熱處理過程參數(shù)記錄表不符。

2、回火過程:2016年11月15日使用井式回火爐進(jìn)行了回火,回火溫度500℃(規(guī)定500±20℃),保持時(shí)間1.5h,空冷,參數(shù)記錄符合規(guī)定。11月15日當(dāng)天的回火表盤有兩張,記錄了12日至17日的回火過程,標(biāo)識(shí)的表盤畫線符合要求。但其中一張表盤中有3段未標(biāo)識(shí)的回火曲線,分別是530℃×60min、550℃×65min、570℃×75min,清查12日至17日所有回火零件的回火記錄,均標(biāo)識(shí)了回火曲線。發(fā)現(xiàn)只有CZH-4B的軸6E8.200.003和YMG-13、13A的軸套6E8.163.359的材料是1Cr17Ni2,而YMG-13、13A的軸套回火溫度為620℃,所以存在CZH-4B的軸6E8.200.003進(jìn)行高溫回火的可能,在530~570℃進(jìn)行了回火,而又沒有填寫記錄。

3、工藝規(guī)程備注:來件必須先試驗(yàn)合格后才允許投入批量生產(chǎn),查熱處理過程參數(shù)記錄表沒有試驗(yàn)件記錄,沒有對(duì)熱處理爐批進(jìn)行記錄(即未進(jìn)行分爐批記錄),填寫不完善。檢驗(yàn)人員未按工藝規(guī)程檢查,也未進(jìn)行記錄表與表盤的核對(duì)。

CZH-4B操縱盒軸斷裂故障,是由于熱處理回火過程異常,操作人員沒有按照工藝規(guī)程要求執(zhí)行,在回火脆性敏感區(qū)(570℃)回火導(dǎo)致沿晶脆斷;檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)控不到位。該問題為機(jī)-15-3批次問題,屬管理問題。

該案例警示我們:

操作人員不能按經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作,必須按章操作;檢驗(yàn)人員必須有強(qiáng)烈的責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí);部門領(lǐng)導(dǎo)要細(xì)化管理,對(duì)生產(chǎn)流程起到監(jiān)督作用;公司要加強(qiáng)對(duì)員工的崗位知識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn);每個(gè)員工應(yīng)牢記“質(zhì)量、誠實(shí)守信”。

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